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2025-04-07
李林林
(中交二公局第三工程有限公司)
1.工程概况
某地铁工程施工过程中,采用ZTE6250型盾构机,盾构机的开挖直径为6280m,主机直径为6250mm,主要有后配套和主机两部分构成。主机可以划分为主驱动、刀盘、前盾、中盾和尾盾,其中主驱动使用八历士马达驱动,隔板支撑主驱动系统、前盾使用隔板和土仓划分开,中盾四周布置了30只突进油缸和14只被动钢绞线油缸。盾构机总长度为81m,设备桥长为12.5m,中主机长为8m,装机功率为1600kVA,总功率为1200kW,额定推力为34211kN,最大推力为29913kN,最大扭矩为5717kN.m,额定扭矩为4760kN.m,刀盘最大转动速度为2.75r/min,最大推进速度为80mm/min。
2.盾构机故障处理
2.1故障案例一
2.1.1故障问题
在以往的施工过程中,当盾构机推向+4环时,会出现盾构“磕头”现象,并且垂直偏差与要求值差距较大,此时,盾构机的尾部依然在托架上方,无法对盾构机的位置进行调整。当盾构机向前掘进到+6环时,垂直偏差依然在增加,并且此时依然无法对盾构机的位置进行调整。
2.1.2处理过程
首先,需要对盾构机的电气系统进行全面的检查,并且对推进油缸电磁阀控制线路进行检查,确认各项线路正常无误之后,再对液压系统进行全面的检查,在坚持过程中并无线路接错现象,此时依然无法对盾构机的姿态进行调整。然后,需要对盾构机各项联动设备进行检查,发现电控信号无误;对溢流阀和比力调速阀进行检查,均无异常;将各个组的比例溢流阀进行拆除检查,并未出现卡死现象,此时,依然无法有效排除故障。
多名机电工程师共同对事故发生的原因进行分析,对液压系统的原理图进行多次分析对比之后发现故障出现的原因为:4组推进油缸分别位于左右两侧的台板上方,AB组位于右侧,CD组位于左侧,当设备组将左右设备反向安装时,会使得压力油发生错位流向,并且无法对油缸的推力进行调整。
2.1.3处理结果
通过多次分析讨论之后,找出故障所在位置,对推进阀组油管的流向进行及时调整之后,盾构机可以正常进行推进工作。
2.2故障案例二
2.2.1故障问题
在以往的工作中,当盾构机向前推进到+6环时,工作人员发现6号驱动马达减速机齿轮油内部存在水分。通过对6号机检查之后,发现齿轮油存在一定程度的异常现象,并且齿轮油液位计底部为白色乳状,放出油液之后,再对齿轮油进水现象进行再次确认。
2.2.2处理过程
首先,需要对冷却水管、油位计进行检查,确认无外部水源进入到齿轮箱内,再对减速箱检查,发现减速箱内部密封性出现问题,从而导致冷却水进入到齿轮箱内部。确认故障发生的部位之后,需要及时的解决问题。首先,需要更换现有的齿轮油,再对水分的渗漏情况进行观察,此时需要及时与厂家进行联系,确认故障排除方案;拆除驱动马达和减速机冷却水套,检查之后,发现冷却水套变形,从而密封性能大大降低,无法有效的阻挡水源进入机械内部。由于,主驱动处的空间比较小,再进行拆卸时发现难以进行操作,与各部门进行协商沟通之后,只能进行冷却水套的更换。
2.2.3处理结果
与厂家沟通后,收到新的冷却水套,进行更换后,安装驱动马达后,发现故障消失。
2.3故障案例三
2.3.1故障情况
在以往的工作过程中,当盾构机向前推进到+26环时,发现推进的HBW数值为零,并且油脂系统发生警报,由此可以推断出,HBW油脂系统出现故障。
2.3.2处理过程
通过对HBW油脂泵压力进行检查,发现其压力过高,对其进行泄压之后,油脂泵系统可以正常进行工作。但是,泄压之后油脂泵压力在短时间内又上升,由此可以推断出,油脂泵并无故障现象;拆开马达前接口,发现有油脂物质流出,并且纤维较长,对其进行处理之后发现油脂管内部并无油脂流出现象,由此可以推断出马达卡死。对马达进行拆除后发现,由于油脂纤维较长,并且油脂干涩,导致出现马达卡死的现象。对马达进行清洗之后,马达恢复正常工作,但是注入油脂之后,压力数值较高,向前推进3环后再次出现马达卡死现象。因此,为了确保盾构机可以正常进行工作,需要对马达进行更换,借助EP2对HBW进行替代,将EP2油脂泵接入到HBW内,排除HBW油脂,然后再接入马达,发现系统正常进行工作,即排除故障。
2.3.3处理结果
将HBW油脂更换为EP2,发现故障消失,设备正常进行工作。
2.4故障案例四
2.4.1故障情况
在以往的工作过程中,当盾构机向前推进到+33—+36环时,刀盘驱动会出现异常,但是设备无故障显示,无法确定出具体的故障原因。
2.4.2处理过程
首先,需要对动力柜进行全面的检查,对跳闸电流进行及时的调整,发现跳闸间隔变长,但是故障并未消失;然后,再对变压器电容补偿进行全面的检查,当调大电容时,变压器内部无异常现象。为了更快的解决异常情况,需要对刀盘系统的各个线路进行检查,发现通讯电缆屏蔽线线丝有外露现象,最终确定故障发生的原因。
2.4.3处理结果
重新对通信电缆的屏蔽线进行处理,发现刀盘驱动正常进行工作,并未出现异常现象。
3.盾构机的维修和保养
盾构机的维修保养工作,需要严格按照施工要求进行。不仅需要进行日常保养,而且还需要进行定期保养。
(1)首次投入使用的盾构机,需要进行试验。试掘进100m后,需要对盾构机进行全面的检查和保养工作,并且对液压系统滤清器、刀盘驱动齿轮油进行及时更换。在试掘进过程中,工作人员需要加强对设备的检查工作,增加设备检查的次数,一旦发现问题及时进行调整,避免出现重大损失。
(2)机电工程师需要定期对盾构机和设备的工作情况进行检查,对盾构机操作人员和维修人员需要填写的工作表进行查阅,及时发现存在的隐患,做好预防工作,确保盾构机能够正常进行工作。
(3)严禁私自对设备或者盾构机上的零部件进行拆除,不得随意更换零件、元器件等;施工人员在更换零部件时,需要请示工程师,批准之后才能进行操作,并且做好记录,以便于查阅。
(4)在对盾构机进行维修之后,需要对盾构机的工作原理、各个系统之间的关联情况进行掌握,这样才能更加快速有效地解决问题。在进行设备维修时,需要按照先看后想再动手的原则进行操作。设备发生故障时,首先需要辨别出故障的类型,不可盲目进行拆除,找到故障发生的原因之后,再进行拆除工作。在进行设备维修时,需要按照先外后内的原则进行,比如,在对电气设备进行检修时,需要对电线进行全面的检查,是否存在破皮、断裂现象,这是人们最容易忽视的问题。维修完成之后,需要做好记录工作,并且对问题进行总结,对今后处理此类问题提供依据。
(5)当盾构机长期停止使用时,需要对盾构机进行全面的检查,做好维护工作。首先,需要确保盾构机存放的场地硬度符合要求,并且需要设置有防晒的设备;暴露在空气中的设备需要对其接合面进行油脂涂抹,并且将油毡贴在接合面上,用防雨布对其进行全面的覆盖;对盾构机需要进行定期维护工作;冬季寒冷季节,需要做好防寒防冻工作。
4.结语
综上所述,在进行隧道工程施工过程中,盾构机的维修和保养非常重要,只有做好盾构机的维修和保养工作,才可以有效降低设备故障,提升设备的利用率,保证盾构可以正常掘进。在进行保养时,贯穿整个全寿命周期,降低盾构机的维修保养成本,保证了盾构机施工的经济效益。
来源:中天重工
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